赋能增效成果显 各分厂有高招
2025-04-05 本站作者 【 字体:大 中 小 】
赋能增效
即通过技术创新和管理创新
不断提高劳动生产率
实现企业的低成本发展
在我们集团
小改小革是贯穿全年的一项重要工作
也是体现我们集团一线员工智慧的结晶
近期
集团一线频频传来这方面的好消息
让我们一起来回顾一下吧
01
二烧结多个自主改善项目助力
生产提档、提速、提优
今年1-2月份,该厂共收到各工段申报的自主改善项目19个,涉及设备稳定、煤气安全、工艺优化、预警提醒等多个方面,助力该厂前两个月实现平均日产3.05万吨、烧结矿碱度合格率91.43%、亚铁指标合格率98.76%、转鼓合格率100%等出色成绩,且该厂2月份烧结矿全成本较基点降本19.42元/吨。
01
机修工段更换升级
烧结泥辊减速机
据悉,烧结泥辊主要用于混匀料的布料工作,其运行稳定性直接影响台车布料的好坏以及烧结矿质量,原180㎡烧结1号线泥辊使用的是摆线针轮减速机,该减速机转臂轴承受力较大,且设计扭矩为1.1万牛/米,但时常出现扭矩超负荷运转造成设备停机的情况,减速机因此每年需更换2次。
图为江苏省首家实现超低排放的550平米烧结机
为了保障泥辊减速机的长期稳定运行,该厂机修工段决定采用扭矩为1.8万牛/米的硬齿面减速机代替原减速机,重新制作、安装电机底座,并对高低速端联轴器进行同心度校正,最终经过减速机单机试车,直至减速机各部位轴承振动运行正常。
目前,新减速机已投入使用,运行平稳,且易于拆检,使用寿命延长至3年。
02
550平米烧结工段完成
混料加水喷头改造
此前,该厂550平米烧结混料加水先后尝试过两种喷头,其中一种喷头雾化效果好,但因为孔径小,容易被杂物堵塞,限制加水量的提升;
另一种喷头喷头孔径大,但雾化效果差,且混匀效果不理想,导致筒体积料严重,这两种喷头的使用效果都不尽人意。
为了确保烧结混合料加水混匀效果、减少筒体减料等问题,该厂550平米烧结工段展开自主攻关,最终决定统一选用6分螺旋喷头,并调整加水角度,原先管道上设置的是固定漏水点,导致物料加水不均,本次改造更换后,喷头呈喷雾状,喷洒范围增大,加水量从此前的每小时28吨提高至38吨,极大程度确保混合料的加水效果。
03
石灰窑工段篦条改造
减少耐材损耗
据了解,石灰窑冷却器篦条端部直接支撑在耐材浇筑的大料门下沿口,大料生产运行时,会对耐材造成撞击,同时耐材受篦条压力影响,导致下沿口耐材损坏频率较高,每逢检修都要将其列为检修项,只能维持1个月的使用时间,且耐材一旦损坏,极易造成大料门漏风,甚至无法闭合现象,对生产顺行造成影响。
为此,该厂石灰窑工段通过现场调研、思考讨论等方式,最终决定扩大冷却器篦条端部支撑面积来提高耐材的使用寿命——将篦条备件加长300毫米延伸至大料门下料管口,耐材台阶面完全被保护在蓖条下,且蓖条端部封口可积存石料,避免大料运行时对耐材的撞击,为生产稳定提供屏障。
02
一炼铁自主完成喷煤磨机报废设备的整体更换
一次性节省费用支出30万元
近日,一炼铁利用检修契机,自主完成2号3号炉喷煤磨机大修工作,对达到报废标准的3个磨辊和16块盘面底衬板进行整体更换,保障喷煤系统运行的正常稳定性,并一次性节省委外施工费用5万元。
随着去年以来各高炉不断提高煤比和喷煤量,该厂1号炉、新8号炉的2座磨机制粉能力已不能满足正常喷煤需求,为此,2号3号炉喷煤磨机在承担原有高炉喷煤任务的基础上,还需在1号、新8号炉喷煤不足时承担倒粉任务。
考虑到2号3号炉喷煤磨机长期处于高负荷运转,磨机磨辊及底衬板出现较大磨损、达到报废标准的现状,整体更换任务迫在眉睫。
维修工们在喷煤磨机更换现场查看
提前做好方案部署
为贯彻降本增效的理念目标,该厂设备系统决定自主完成更换任务,并提前备足功课,参阅相关图纸资料,了解磨机内部结构及拆卸方法,制定详细的施工方案、停机时间以及大修过程中其他高炉的喷煤配比,要求在保证施工安全、质量的前提下,尽可能的压缩作业时间,最大程度降低各高炉喷煤影响。
该厂维修工段长马得川表示,这是该工段首次接触此类大型磨机更换任务,所有更换的备件重量高达33吨,且作业空间狭小、更换难度大,维修人员必须先将磨辊连接的螺栓等零件拆除吊出,再将磨辊、底衬板依次挪出,经过清理检查后才能将新的设备吊入回装。
“尽管困难重重,但我们还是在连续18小时的高强度作业下顺利完成本次更换任务,且比计划时间提前18小时,让高炉提前恢复喷煤量,直接降本约25万元!” 马得川激动地说道。
03
二炼铁完成中心水泵房
地下管沟水回收改造
为降低炼铁工序的水资源消耗,促进能源的二次利用,近期,二炼铁水系统班组完成中心水泵房地下管沟水回收改造,通过打通地下管沟、安装大排量潜水泵、嫁接软管至冷却塔水池等方式,实现水资源的回收利用,每年可节约用水成本超7万元。
据悉,该厂中心水泵房共有水泵68台,因盘根冷却需要,水泵运行过程中会排出部分水,岗位工通常采用软管嫁接的方式将其排至地下管沟,再通过潜水泵外排至分厂排水沟,造成水资源浪费。
同时,中心水泵房地下管沟分为三段,两两之间并不互通,且潜水泵排量较小,岗位工每天需要反复多次启停3台潜水泵才能将管沟内的水排尽,造成时间浪费。
此外,地下管沟内存在许多管道,长时间浸泡也容易出现腐蚀、老化现象,造成安全隐患。
本着节能降耗的目的,该厂水系统班组结合现场实际展开研讨,最终决定将三段地下管沟打通,安装使用1台大排量潜水泵,并从管沟牵引1根DN150管道连接到冷却塔水池,实现地下管沟水的回收利用。
目前,岗位工每天只需要启停2次潜水泵就能回收管沟内200-300吨的水,不仅省时省力、节能降耗,还减轻了管沟内管道的腐蚀现象。
04
三炼铁完成7号高炉热风炉改造
延长使用寿命
为进一步延长7号高炉热风炉使用寿命,近期,三炼铁对该热风炉底部外接冷风管道实现手动降温,避免温度过高导致热风炉底部结构损坏等问题。
值得一提的是,正是依靠长期重视和维护保养,7号高炉热风炉已正常运行9年,创下中天热风炉炉龄最高纪录,同时在行业内也处于领先水平。
据了解,高炉在大、中修过程中,风机房轴流风机停止供冷风,但热风炉仍保持正常工作,若长时间得不到有效冷却,则会造成热风炉底部温度升高,造成底部结构损坏。
一般而言,热风炉运行时的烟道温度必须低于450摄氏度才能确保炉底不受高温影响,但是近期7号高炉在大、中修时,出现热风炉烟道温度波动不稳定,短暂达到480摄氏度的情况偶有发生。
7号炉热风班长正在为员工讲解烟气降温管的作用
为保护热风炉炉底结构,7号高炉工段热风班组探讨提出对热风炉底部外接冷风管道的想法——从助燃风机空气管道一侧引出一条直径25厘米的管道,连接至冷风管道闸阀与热风炉之间,在交接部位由焊工焊补至无漏点,并在管道路径上加装手动蝶阀控制管道开关。
该冷风管道外接于助燃风机,但区别于风机房轴流风机所供冷风,能够在高炉检修停产时,使用助燃风机实现对热风炉底部降温。
目前该项改造已经完成并在高炉中修期间投用,从使用效果来看,烟道温度已稳定控制在450摄氏度以下,大幅减轻热风炉底部结构高温伤害,从而有效延长热风炉整体使用寿命,在继续创造热风炉长寿纪录的同时,为企业发展带来更多的效益。
05
钢轧二分厂改造连铸移坯车
提高2倍使用寿命
为降低设备运行故障率,近期,钢轧二分厂完成连铸移坯车减速机改造工作,通过改变减速机电机装配方式、增大内部伞形高速齿轮尺寸等,有效提高齿轮承载力,从而减少减速机运行振动幅度大等问题,减速机使用寿命也因此提高2倍。
据了解,连铸移坯车是双向运行车,左右各安装一台减速机,通过长轴连接实现同步运行。
改造前,减速机的电机装配方式为卧式,振动大且稳固性差,减速机内部伞形高速齿尺寸较小,承载力小,导致移坯车换向运行时,电机启动时间延迟较长,未能实现真正的同步运行,长此以往对齿轮冲击影响大、两台减速机受力不均匀等,容易造成齿轮磨损或爆齿等问题。
改造前
改造后
电机装配方式改为立式
此外,减速机长期在高温区域运行,受密封圈快速老化影响,容易造成电机损坏等事故。
为有效改善移坯车工作环境,该厂机修工段组织相关人员仔细考察分析,最终决定将移坯车减速机的电机装配方式改成立式,以减少振动,同时可避免减速机内部油液渗入电机内部。
此外,该工段将减速机内部伞形高速齿轮的尺寸扩大为原来的两倍,以提高齿轮承载力,降低齿轮磨损或爆齿程度。
从目前的使用效果来看,减速机运行平稳,使用寿命可从此前的1年延长为3年,每年可实现综合降本13万元。
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